一种工业废水深度处理复合催化剂及其制备与应用

xiaoxiao2020-10-23  3

一种工业废水深度处理复合催化剂及其制备与应用
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种污水处理,特别涉及一种工业废水深度处理复合催化剂及其制备 与应用。
【背景技术】
[0002] 在本发明作出之前,目前在废水深度处理领域最广泛采用的高级氧化工艺及改进 或联合工艺,包括传统芬顿工艺、芬顿流化床、臭氧催化氧化等,取得了不同程度的效果。但 存在很多不足,传统芬顿工艺以Fe2+为催化剂,使H2O2产生成· OH及0『,但同时也伴随着 大量污泥Fe (OH) 3的产生成为应用中的一大缺点。同时COD达一定的去除率后,无法再继 续去除有机物,易造成H2O2用药的消耗。
[0003] 芬顿流化床属改良芬顿,通过流化床结晶亚铁,达到降低硫酸亚铁、双氧水等药剂 使用量及污泥产生量,但在实际运行过程中,存在以下问题:流化床易堵塞难以持续运行、 流化床的电费上升,抵消了药剂成本下降,总体的成本没有明显下降。
[0004] 臭氧催化氧化是利用臭氧为强氧化剂,但对有机物的氧化作用具有可选择性,对 烯烃化合物中的双键有较强的氧化性,其次是碳氢双键;对分子量> IOkDa的有机物有效, 分子量5-10kDa的有机物明显,分子量< IkDa的有机物仅有10% -20%的氧化效果;对苯、 硝基苯等芳烃、多环芳烃、链烷烃则难以氧化降解。
[0005] 因此,寻求合适的催化剂可解决催化H2O2氧化工艺经济成本高的问题,同时扩大 氧化污染物的种类,使得催化H2O2氧化工艺更具广谱性和高效性。解决废水深度处理高级 氧化法中芬顿工艺污泥量大、投药量大;芬顿流化床工艺易堵塞难以持续运行;臭氧催化 氧化工艺处理效率低、处理能力有限等问题。

【发明内容】

[0006] 本发明的目的就在于克服上述缺陷。提供一种工业废水深度处理复合催化剂及其 制备与应用。
[0007] 本发明的技术方案是:
[0008] -种工业废水深度处理复合催化剂,其主要技术特征在于由Fe、Cu掺杂Mn、Co、 Ni取代缺位多金属氧酸盐?111后负载在修饰后的载体APS-SiO 2上,制得的一种复合催化 剂-SKL-A。
[0009] 本发明另一技术方案是:
[0010] 一种工业废水深度处理复合催化剂制备方法,其主要技术特征在于如下步骤:
[0011] (1)制备修饰后的SiO2载体APS-SiO2;
[0012] (2)制备合成母体 PWn,M = Mn、Fe、Co、Ni、Cu ;
[0013] (3)将八?5^02与?111^,按重量比2 : I混合均匀,控制溶液pH6~7,搅拌24h 后离心分离,用蒸馏水洗数次后干燥,得到复合催化剂SKL-A (PW11 (M) -APS-SiO2)。
[0014] 所述修饰载体APS-SiO2按照如下方法制备:
[0015] 载体制备:将正硅酸乙酯:正丁醇:H2O按照体积比3 : I : 2混合均匀,加硝酸 调PH至1,搅拌lh,再加热至45°C下搅拌3h,然后升温至80°C下继续搅拌,直至生成水溶 胶。将生成的水溶胶在45°C真空下脱水12h后,再焙烧6h得到干溶胶,以热水洗3次,再 80°C焙烧6h,再真空150°C焙烧6h,得到白色粉末状SiO2载体;
[0016] 载体修饰:将白色粉末状SiO2载体分散于甲苯中,加入APS混合均匀,SiO 2 : APS 按重量比2 : 1,将混合液回流且搅拌12h,离心分离,得到被胺修饰的载体。4.根据权利 要求2所述的一种工业废水深度处理复合催化剂制备方法,其特征在于所述母体PWnM,M = Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni按照如下方法合成:
[0017] PW11 的合成:室温下将 IOg H 3PW1204Q · ηΗ20 溶于 5ml H2O 中,用 lmol/L 的 NaOH 调 pH为4. 5~5. 0,加入I. 75g KCl,在80°C将此溶液经旋转蒸发仪蒸发减半,在4°C下冷藏过 夜可得到白色固体,用水重结晶一次可得到5. 6g产品;
[0018] Fe、Cu 掺杂 Mn、Co、Ni 取代 PW11 的合成:称取按摩尔比 Fe2 (SO4) 3 : CuSO4 ·5Η20 : M nS04.H20 : C〇S04.7H20 : NiS04.6H20=10 : 5 : 0.5 ~0.3 : 0.03 ~0.02 : 0.01 置于圆 底烧瓶内,加水不断搅拌使其溶解,将溶液加热至80°C,调pH至4,按重量加入10倍的PW11反应2h。将得到的固体重结晶后得母体PW11M ;
[0019] 将上述制备的APS-SiOg PW nM,M = Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni按重量比2 : 1混 合均匀,控制溶液PH6~7,搅拌24h后离心分离,用蒸馏水洗数次后干燥,得到复合催化剂 SKL-A (Pff11 (M) -APS-SiO2) 〇
[0020] 本发明又一技术方案是:
[0021] 在反应器中加入上述技术方案所述的复合催化剂一SKL-A,装填密度按50kg/m ; 将废水与一定量27. 5% H2O2混合后,进入反应器中,通过曝气使废水中污染物与SKL-AM2O 2充分反应后得以降解,反应器出水进入固液分离单元,固液分离可采用沉淀池、气浮、滤池 等,除去废水中的悬浮物后排放。H2O2加入量100-200ppm,反应时间0. 5~a,H 202加入量 和反应时间依据进水水质情况和处理要求调整。
[0022] 本发明的优点和效果在于提供的一种工业废水深度处理复合催化剂SKL-A,与现 有催化剂相比,比表面积大,以Fe、Cu、Mn、Co、Ni多相金属作为反应活性中心,催化活性点 增多,催化活性提高,氧化反应速率和氧化能力提高,对工业废水中难降解污染物具有很好 的处理效果,解决了 03/H202高级氧化对苯、硝基苯等芳烃、多环芳烃、链烷烃难以氧化降解 的问题;在反应过程中不容易脱落,能循环使用;相比芬顿反应中的亚铁做催化剂,本发明 复合催化剂SKL-A更为高效、广谱,使用时Fe浸出很少,可连续重复使用,解决了传统芬顿 加药量大、铁泥量大的缺陷。
[0023] 本发明提供的一种工业废水深度处理复合催化剂SKL-A,替代传统亚铁作为催化 剂,用于催化H2O2氧化处理工业废水中的难降解有机物,大幅降低了工业废水处理生产成 本,同时相比现有芬顿高级氧化技术,COD去除率提高20~30个百分点,营运成本降低30 个百分点,出水清澈透明,反应过程绿色环保。彰显了复合催化剂SKL-A在工业废水深度处 理中的高效性、广谱性及低成本。
【附图说明】
[0024] 图1 --本发明SKL-A/H202催化氧化法与Fe 2+作202催化氧化法处理效果对比示意 图。
[0025] 图中:上面一条线显示的是不同取样时刻处理前废水的COD值,中间一条线显示 的是Fe27H20·化氧化法处理后出水COD值,下面一条线显示的是SKL-A/H 202催化氧化法 处理后出水COD值。
【具体实施方式】
[0026] 为了进一步理解本发明,以下结合实施例对本发明作进一步详细说明,本发明的 保护范围不受以下实施例的限制。
[0027] 实施例1 :
[0028] 室温下将 H3PW12O4tl ·ηΗ20 溶于 H2O 中,用 NaOH 调 pH 为 4. 5 ~5. 0,加入 KCl,在 80 °C 将此溶液经旋转蒸发仪蒸发减半,在4°C下冷藏过夜可得到白色固体,用水重结晶一次可得 到 PWn。称取按摩尔比 Fe2(SO4)3: CuSO4 ·5Η20 : MnS04.H20 : CoSO4 ·7Η20 : NiSO4 ·6Η20 =10 : 5 : 0.5~0.3 : 0.03~0.02 : 0.01置于圆底烧瓶内,加水不断搅拌使其溶解, 将溶液加热至80°C,调pH至4,按重量加入10倍的PW11反应2h。将得到的固体重结晶后 得母体PW11M。
[0029] 实施例2 :
[0030] 将正硅酸乙酯:正丁醇:H2O按照体积比3 : 1 : 2混合均匀,加硝酸调pH至1, 搅拌lh,再加热至45°C下搅拌3h,然后升温至80°C下继续搅拌,直至生成水溶胶。将生成 的水溶胶在45°C真空下脱水12h后,再焙烧6h得到干溶胶,以热水洗3次,再80°C焙烧6h, 再真空150°C焙烧6h,得到白色粉末状SiO2载体;将白色粉末状SiO2载体分散于甲苯中,加 入APS混合均匀,SiO2: APS按重量比2 : 1,将混合液回流且搅拌12h,离心分离,得到被 胺修饰的载体。
[0031] 实施例3:
[0032] 将上述制备的六?5^02与PW nM(M = Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni)按重量比2 : 1混 合均匀,控制溶液PH6~7,搅拌24h后离心分离,用蒸馏水洗数次后干燥,得到复合催化剂 SKL-A (Pff11 (M) -APS-SiO2) 〇
[0033] 实施例4 :以印染、化工、农药为主的综合工业废水深度处理
[0034] 废水来源:某大型综合工业污水处理厂生化后二沉池出水。该污水厂废水以印染、 化工、农药废水为主,日处理水量10万吨,废水经"物化+水解+好氧"二级生化处理后不 能达标(排放标准要求COD < 60mg/L)。出水COD波动大(110~150mg/L),色度高。本发 明人对该废水分别实施了 Fe2+/H202催化氧化法小试和本发明SKL-A/H 202催化氧化法小试, Fe2YH2O2催化氧化法处理后色度仍较高,COD去除率30%左右,加药量和污泥量较大。相 比使用本发明SKL-AM2O2催化氧化法处理后,废水中色度、COD等指标去除效果显著。小试 SKL-A/H202催化氧化法双氧水投加量按150ppm,Fe 2+/!1202催化氧化法亚铁/双氧水投加量 按300/250ppm,具体处理效果见附图1。
[0035] 由图1可知,SKL-A/H202催化氧化对COD的去除率明显优于Fe 2+/H202,以SKL-A代 替亚铁作为催化剂,降低了双氧水的投加量,克服了芬顿反应产生大量铁泥的缺陷,减少了 反应过程的二次污染。
[0036] 由此对该大型综合工业污水处理厂实施了本
【发明内容】
的中试。
[0037] 技术参数:中试处理水量24m3/日,反应器停留时间lh,反应器底部布置穿孔曝 气,反应器尺寸Φ0. 8*2m,曝气搅拌采用空压机,气量0. 6m3/min,压力0. 8MPa。
[0038] 复合催化剂SKL-A :取修饰后载体50kg,分散在母体PW11M溶液(25kg的PW11M和 5m3水)中,控制溶液pH = 6-7之间,室温搅拌24h,离心分离。用蒸馏水洗数次,室温下干 燥,即获得复合催化剂SKL-A。
[0039] 装填密度按50kg/m3,反应器中复合催化剂SKL-A添加量为50kg,分层布置,共5 层,每层布置l〇kg。
[0040] 废水下进上出,在进水口处通过管道混合器添加双氧水,双氧水投加量依据进水 水质情况和处理要求确定。该综合工业废水深度处理投加27. 5 %的工业双氧水,投加量 200-300ppm〇
[0041] 反应器出水进入固液分离装置(50%出水回流至反应器进水口)。
[0042] 使用本发明复合催化剂SKL-A催化H2O2氧化工艺深度处理该大型综合工业污水处 理厂生化后二沉池出水,中试效果如下:
[0043] 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。
[0044] 处理前后的水质数据对比见表1所示
[0045] 表1某大型综合工业污水处理厂(10万吨/日)二沉池出水中试
[0046]
[0047] 由表1,SKL-AM2O2催化氧化处理后,H2O 2投加量200-300ppm,COD去除率可达 68-70%,色度降至20倍,处理效果显著。不需添加亚铁,减少二次污染。对比小试,通过适 当增加双氧水投加量,COD去除率明显提高。中试处理效果稳定,出水水质达到《城镇污水 处理厂污染物排放标准》一级A标,而传统Fe2YH2O^f化氧化无法满足一级A标的要求。
[0048] 实施例5 :化纤废水深度处理
[0049] 取某化工园化纤废水经生化二级处理后的出水,C0D100mg/L左右,具体实施的处 理方法同以上实施例4,不同点在于双氧水用量100-150ppm,反应时间45min。固液分离方 式采用10ppmPAC+3ppmPAM絮凝沉淀后固液分离。
[0050] 采用SKL-AM2O2催化氧化工艺,不同H2O 2投加量,处理前后的水质数据对比见表 2〇
[0051] 表2 SKL-A/H202催化氧化工艺,不同H 202投加量对出水效果的影响
[0052]
[0053]
[0054] 由表2可知,SKL-A/H202催化氧化系统,通过适当增加双氧水投加量可以增加 COD 去除率,同时脱色效果明显;但当双氧水投加量增加到一定程度后,COD去除率基本不再 变化;继续增加,过量的双氧水不参与反应,残留废水中反而使出水COD升高。针对该化 纤废水的深度处理,SKL-AM2O2催化氧化工艺的H2O2最佳投加量为120ppm,COD去除率达 70. 2%,色度8倍。
[0055] 实施例6 :医化园区废水深度处理
[0056] 取某医化园区生化出水,C0D160-180mg/L,具体实施的处理方法同以上实施例4, 不同点在于双氧水用量250-300ppm,反应时间90min。同步实施传统芬顿处理,加药量亚铁 /双氧水=500/300ppm和700/500ppm,传统芬顿对该医化园区废水基本没有去除率,增大 药剂量后,去除率仅在5 %左右。
[0057] SKL-AM2O2催化氧化和Fe 2+/!1202催化氧化(芬顿)2种工艺处理前后的水质数据 对比见表3。
[0058] 表3两种工艺处理前后的水质数据对比
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[0060] 由表3中对比可知,本发明复合催化剂SKL-A催化H2O2氧化相比传统亚铁催化 H2O2氧化处理效果显著,尤其对医化园区难降解有机污染物处理效果明显,COD去除率可达 45%,而传统芬顿催化氧化法在投药量大的情况下,COD去除率也仅5%。
[0061] 实施例7 :印染废水深度处理
[0062] 某纺织印染废水生化处理后出水C0D150mg/L左右,色度80倍,电导率4800us/cm, 实施深度处理目标一级A标(COD < 50mg/L),具体实施的处理方法同以上实施例4, H2O2投 加量按 4 种:l#120ppm ;2#180ppm ;3#220ppm ;4#250ppm。
[0063] 处理前后的水质数据对比见表4所示
[0064] 表4 SKL-AM2O2催化氧化工艺深度处理纺织印染废水效果
[0065]
[0066] 由表4可知,采用SKL-AM2O2催化氧化工艺对该纺织印染废水进行深度处理,通 过调整H2O2投加量可使处理出水达一级B标、一级A标,甚至地表水环境质量标准(V类 COD < 40mg/L)。使用本发明复合催化剂SKL-A催化H2O2氧化处理印染废水中难降解污染 物,处理效率高,处理效果显著。
【主权项】
1. 一种工业废水深度处理复合催化剂,其特征在于由Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni取代缺位 多金属氧酸盐?111后负载在修饰后的载体APS-SiO2上,制得的一种复合催化剂-SKL-A。2. -种工业废水深度处理复合催化剂制备方法,其特征在于如下步骤: (1) 制备修饰后的SiO2载体APS-SiO2; (2) 制备合成母体PWn,M=Mn、Fe、Co、Ni、Cu; (3) 将APS-SiO^PWn,M,按重量比2 :I混合均匀,控制溶液pH6~7,搅拌24h后离 心分离,用蒸馏水洗数次后干燥,得到复合催化剂SKL-A(PW11 (M) -APS-SiO2)。3. 根据权利要求2所述的一种工业废水深度处理复合催化剂制备方法,其特征在于所 述修饰载体APS-SiO2按照如下方法制备: 载体制备:将正硅酸乙酯:正丁醇:H2O按照体积比3 : 1 : 2混合均匀,加硝酸调pH至1,搅拌lh,再加热至45°C下搅拌3h,然后升温至80°C下继续搅拌,直至生成水溶胶。将 生成的水溶胶在45°C真空下脱水12h后,再焙烧6h得到干溶胶,以热水洗3次,再80°C焙 烧6h,再真空150°C焙烧6h,得到白色粉末状SiO2载体; 载体修饰:将白色粉末状SiO2载体分散于甲苯中,加入APS混合均匀,SiO2 :APS按重 量比2 : 1,将混合液回流且搅拌12h,离心分离,得到被胺修饰的载体。4. 根据权利要求2所述的一种工业废水深度处理复合催化剂制备方法,其特征在于所 述母体PWnM,M=Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni按照如下方法合成: PW11的合成:室温下将IOgH3PW1204Q .IiH2O溶于5mlH2O中,用lmol/L的NaOH调pH为 4. 5~5. 0,加入I. 75gKCI,在80°C将此溶液经旋转蒸发仪蒸发减半,在4°C下冷藏过夜可 得到白色固体,用水重结晶一次可得到5. 6g产品; Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni取代PW11 的合成:称取按摩尔比Fe2(SO4)3:CuSO4.5H20 :MnSO4.H2O:C〇S04.7H20 :NiS04.6H20=10 : 5 : 0.5 ~0.3 : 0.03 ~0.02 : 0.01 置于圆底烧 瓶内,加水不断搅拌使其溶解,将溶液加热至80°C,调pH至4,按重量加入10倍的PW11反应 2h。将得到的固体重结晶后得母体PW11M; 将上述制备的APS-SiO^PW11M,M=Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni按重量比2 : 1混合 均匀,控制溶液PH6~7,搅拌24h后离心分离,用蒸馏水洗数次后干燥,得到复合催化剂 SKL-A(Pff11 (M) -APS-SiO2) 〇5. -种工业废水深度处理复合催化剂应用,其特征在于如下步骤: 在反应器中加入上述技术方案所述的复合催化剂-SKL-A,装填密度按50kg/m;将废水 与一定量27. 5%H2O2混合后,进入反应器中,通过曝气使废水中污染物与SKL-AM2O2充分 反应后得以降解,反应器出水进入固液分离单元,固液分离可采用沉淀池、气浮、滤池,除去 废水中的悬浮物后排放;H2O2加入量100-200ppm,反应时间0. 5~2h,H2O2加入量和反应时 间依据进水水质情况和处理要求调整。6. 根据权利要求5所述的一种工业废水深度处理复合催化剂应用,其特征在于反应器 出水进入固液分离单元的同时有50%的出水回流至反应器进水口。
【专利摘要】本发明涉及一种工业废水深度处理复合催化剂及其制备与应用。本发明由Fe、Cu掺杂Mn、Co、Ni取代缺位多金属氧酸盐PW11后负载在修饰后的载体APS-SiO2上,制得的一种复合催化剂-SKL-A。本发明克服了废水深度处理高级氧化法中芬顿工艺污泥量大、投药量大;芬顿流化床工艺易堵塞难以持续运行;臭氧催化氧化工艺处理效率低、处理能力有限等缺陷。本发明比表面积大,催化活性点增多,催化活性提高,氧化反应速率和氧化能力提高,对工业废水中难降解污染物具有很好的处理效果,在反应过程中不容易脱落,能循环使用;相比芬顿反应中的亚铁做催化剂,本发明复合催化剂SKL-A更为高效、广谱,使用时Fe浸出很少,可连续重复使用。
【IPC分类】B01J27/188, C02F1/72
【公开号】CN104888822
【申请号】CN201510308407
【发明人】田宝凤, 江双双, 程成
【申请人】南京神克隆科技有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年6月4日
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